蓄電池公司改造壓鑄機油泵效果好

 公司新聞    |      2013-12-20
        本報訊 蓄電池公司生產(chǎn)部組織班組相關(guān)技術(shù)骨干對600型壓鑄機油泵系統進(jìn)行技術(shù)改造,經(jīng)過(guò)三個(gè)月的試運行,減少設備維修時(shí)間120小時(shí),降低維修費用28000多元。
        從今年二季度開(kāi)始,蓄電池公司車(chē)間600型壓鑄機的油泵每隔半個(gè)多月就發(fā)生一次斷軸事故,嚴重影響了板柵生產(chǎn)。該設備選用臺灣進(jìn)口油泵,每臺價(jià)格2800多元。為解決這一技術(shù)難題,生產(chǎn)部組織鑄板班組以及相關(guān)技術(shù)人員聯(lián)合攻關(guān)。油泵原設計由于受壓鑄機內部空間限制,采取了法蘭安裝結構,將油泵安裝在電機端蓋上,油泵軸通過(guò)一根鍵直接與孔狀電機軸硬聯(lián)接,油泵負荷周期性變化頻率高、幅度大,造成聯(lián)接鍵對油泵軸的循環(huán)沖擊,最終致使油泵軸因機械疲勞從鍵口處斷裂。
        原因找到了,他們“對癥下藥”,將電機與油泵聯(lián)接方式改為彈性聯(lián)軸器聯(lián)接,緩沖負荷周期性變化對油泵軸鍵口處的沖擊;將油泵系統從壓鑄機內部移至外部的電氣控制盤(pán)下面,解決內部空間狹小問(wèn)題;選用每臺單價(jià)800元的國產(chǎn)油泵替代昂貴的進(jìn)口油泵。今年9月初實(shí)施改造,經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的使用,油泵系統及壓鑄機設備運轉正常,頻繁斷軸問(wèn)題迎刃而解。              (通訊員  滕 海)